[1]李鸿斌,等.Φ38.1 mm连续油管穿孔失效分析[J].焊管,2017,40(7):55-59.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2017.07.010]
 LI Hongbin,BI Zongyue,et al.Perforation Failure Analysis of Φ38.1 mm Coiled Tubing[J].,2017,40(7):55-59.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2017.07.010]
点击复制

Φ38.1 mm连续油管穿孔失效分析
分享到:

《焊管》[ISSN:1001-3938/CN:61-1160/TE]

卷:
40
期数:
2017年第7期
页码:
55-59
栏目:
经验交流
出版日期:
2017-07-28

文章信息/Info

Title:
Perforation Failure Analysis of Φ38.1 mm Coiled Tubing
文章编号:
10.19291/j.cnki.1001-3938.2017.07.010
作者:
李鸿斌1 2毕宗岳1 2鲜林云1 2余 晗1 2张晓峰1 2汪海涛1 2
1. 国家石油天然气管材工程技术研究中心, 陕西 宝鸡 721008;
2. 宝鸡石油钢管有限责任公司 钢管研究院, 陕西 宝鸡 721008
Author(s):
LI Hongbin1 2 BI Zongyue1 2 XIAN Linyun1 2 YU Han1 2?ZHANG Xiaofeng1 2 WANG Haitao1 2
1. Chinese National Engineering Research Center for Petroleum and Natural Gas Tubular Goods, Baoji 721008, Shaanxi, China;
2. Steel Pipe Research Institute of Baoji Petroleum Steel Pipe Co., Ltd., Baoji 721008, Shaanxi, China
关键词:
连续油管冲蚀磨损穿孔失效
Keywords:
coiled tubing erosion wear perforation failure
分类号:
TE973
DOI:
10.19291/j.cnki.1001-3938.2017.07.010
文献标志码:
B
摘要:
为预防和减少连续油管使用中穿孔失效事故发生,提高其使用寿命和效率,通过理化性能检验、扫描电镜以及模拟试验等方法,对Φ38.1 mm×3.4 mm规格80钢级连续油管穿孔样管进行了综合分析。结果表明:超声和磁粉检测未发现穿孔附近管体存在缺陷;样管化学成分、金相及硬度分析,未发现异常;穿孔原因为油管在井内受到含砂流体冲蚀磨损,导致管体穿孔失效。
Abstract:
In order to prevent and reduce the perforation failure occurrence during coiled tubing usage, improve its service life and efficiency, through physical and chemical properties testing, SEM, simulation test and other methods, the perforation sample of 80 steel grade coiled tubing with specification of Φ38.1 mm×3.4 mm was analyzed. The results showed that no defects were found near the perforation through ultrasonic and magnetic particle detection; no abnormality was found on specimen pipe by analysis on chemical composition, metallographic structure and hardness nalysis;the perforation reason was that the tubing was eroded by the sand-containing fluid in the well, resulting in perforation failure of the pipe body.

参考文献/References:

[1]贺会群. 连续油管技术与装备发展综述[J].石油机械,2006,34(1):1-6.
[2] 李宗田. 连续油管技术手册[M]. 北京:石油工业出版社,2003.
[3] 毕宗岳,井晓天,金时麟,等. 连续油管性能研究与产品开发[J]. 石油矿场机械,2010,39(6):16-20.
[4] 苏新亮,李根,沈忠厚,等. 连续油管钻井技术研究与应用进展[J]. 天然气工业,2008,28(8):55-57.
[5] 赵广慧,梁政. 连续油管力学性能研究进展[J].钻采工艺,2008,31(4):97-101.
[6] 鲜宁,姜放,荣明,等. 连续油管在酸性环境下的腐蚀与防护及其研究进展[J]. 天然气工业, 2011,31( 4):113-116.
[7] 朱小平. CT在弯曲和内压共同作用下的疲劳寿命分析[J]. 钻采工业,2004,27(4):73-75.
[8] 王优强,张嗣伟,方爱国. 连续油管的失效形式与原因概述[J]. 石油矿场机械,1999,28(4):15-18.
[9] 李斌. 连续油管失效的机理与原因分析[J]. 石油机械,2007,35(12):73-76.
[10] 吴小梅,商晓宇. 三种不锈钢材料抗固体颗粒冲蚀性能研究[J]. 航空材料学报,2012,32(3):68-72.
[11] 赵建华,赵占西,陈晓亮,等. CrMoV合金堆焊层组织结构及抗冲蚀磨损性能研究[J]. 振动与冲击,2015,34(10):111-114.
[12] 张继信,樊建春,张来斌,等. 30CrMo 合金钢的冲蚀磨损性能研究[J]. 润滑与密封,2012,37(4):15-18.
[13] 张继信,樊建春,詹先觉,等. 水力压裂工况下42CrMo材料冲蚀磨损性能研究[J]. 石油机械,2012,40(4):100-103.
[14] 董刚,张九渊. 固体粒子冲蚀磨损研究进展[J]. 材料科学与工程学报,2003,21(2):307-312.
[15] 崔璐,李浩,张文,等. 水力喷射工具用35CrMo钢抗冲蚀性能研究[J]. 石油机械,2015,43(3):83-87.
[16] 鄢标,夏成宇,陈敏,等. 连续管压裂冲蚀磨损性能研究[J]. 石油机械,2016,44(4):71-74.

相似文献/References:

[1]周建宏,石 凯,卢雪峰,等.国产CT80级连续油管用钢带对接焊焊接方法探讨[J].焊管,2009,32(5):25.[doi:1001-3938(2009)05-0025-03]
 ZHOU Jian-hong,SHI Kai,LU Xue-feng,et al.Discussion on Strip Butt-welding Method of CT80 Grade Coiled Tubing Made in China[J].,2009,32(7):25.[doi:1001-3938(2009)05-0025-03]
[2]王文武,李继红,赵鹏康,等.连续油管环焊温度场及残余应力场数值分析[J].焊管,2011,34(3):18.
[3]秦跃平,张佃平.连续油管在油田洗井作业中的应用[J].焊管,2011,34(9):53.
[4]梁根选,金时麟 编译.连续油管下井作业技术与设备[J].焊管,2011,34(10):72.[doi:1001-3938(2011)10-0072-06]
 Edited and Translated by LIANG Gen-xuan,JIN Shi-lin.Coiled Tubing Technology and Equipment[J].,2011,34(7):72.[doi:1001-3938(2011)10-0072-06]
[5]李 琳,李继红,余 晗,等.连续油管TIG焊焊接接头最薄弱区工艺-性能神经网络预测模型[J].焊管,2012,35(1):5.[doi:1001-3938(2012)01-0005-03]
 LI Lin,LI Ji-hong,YU Han,et al.The Neural Network Prediction Model of Process-property in the Weakest Area of Coiled Tubing TIG Welded Joint[J].,2012,35(7):5.[doi:1001-3938(2012)01-0005-03]
[6]罗 鹏,秦跃平,陈 锐,等.体积压裂与速度管柱排液复合技术的应用[J].焊管,2012,35(1):29.[doi:1001-3938(2012)01-0029-04]
 LUO Peng,QIN Yue-ping,CHEN Rui,et al.Application of Volume Fracturing and Velocity String Discharging Fluid Composite Technology[J].,2012,35(7):29.[doi:1001-3938(2012)01-0029-04]
[7]李继红,李 琳,赵鹏康,等.连续油管直缝高频焊热影响区最薄弱区硬度的神经网络预测[J].焊管,2012,35(7):5.[doi:1001-3938(2012)07-0005-04]
 LI Ji-hong,LI Lin,ZHAO Peng-kang,et al.The Neural Network Prediction of Hardness in the Weakest Area of Coiled Tubing in HFW HAZ[J].,2012,35(7):5.[doi:1001-3938(2012)07-0005-04]
[8]毕宗岳.连续油管及其应用技术进展[J].焊管,2012,35(9):5.[doi:1001-3938(2012)09-0005-08]
 BI Zongyue.Coiled Tubing (CT) and Its Application Technology Development[J].,2012,35(7):5.[doi:1001-3938(2012)09-0005-08]
[9]冀亚锋,张 宏,毕宗岳,等.连续油管材料临界CTOD值计算方法研究[J].焊管,2012,35(11):5.[doi:001-3938(2012)11-0005-04]
 JI Yafeng,ZHANG Hong,BI Zongyue,et al.Research on a New Method for Calculating Critical CTOD Value of Coiled Tubing Material[J].,2012,35(7):5.[doi:001-3938(2012)11-0005-04]
[10]王新强,鲁明春,包俊清,等.连续油管氮气泡沫冲砂工艺在涩北气田的成功应用[J].焊管,2013,36(5):38.[doi:1001-3938(2013)05-0038-03]
 WANG Xinqiang,LU Mingchun,BAO Junqing,et al.Successful Application of Coiled Tubing Nitrogen Foam Sand Flushing Technology in China Sebei Gas Field[J].,2013,36(7):38.[doi:1001-3938(2013)05-0038-03]

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期: 2017-02-23
作者简介: 李鸿斌(1984—), 男, 硕士, 工程师, 目前主要从事连续管新产品开发及管材失效分析等工作。
更新日期/Last Update: