[1]乔凌云,等.110 ksi钢级连续油管刺漏失效分析[J].焊管,2020,43(3):45-49.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2020.03.009]
 QIAO Lingyun,LI Bofeng,et al.Failure Analysis of 110 ksi Coiled Tubing Leakage[J].,2020,43(3):45-49.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2020.03.009]
点击复制

110 ksi钢级连续油管刺漏失效分析()
分享到:

《焊管》[ISSN:1001-3938/CN:61-1160/TE]

卷:
43
期数:
2020年第3期
页码:
45-49
栏目:
经验交流
出版日期:
2020-03-28

文章信息/Info

Title:
Failure Analysis of 110 ksi Coiled Tubing Leakage
文章编号:
10.19291/j.cnki.1001-3938.2020.03.009
作者:
乔凌云1 2李博锋1 2严继轩1 2芦 琳1 2
1. 国家石油天然气管材工程研究技术中心,陕西 宝鸡 721008;
2. 宝鸡石油钢管有限责任公司 钢管研究院,陕西 宝鸡 721008
Author(s):
QIAO Lingyun1 2 LI Bofeng1 2 YAN Jixuan1 2 LU Lin1 2
1. National Engineering Technology Research Center for Petroleum and Natural Gas Tubular Goods,Baoji 721008,Shaanxi, China;
2. Steel Pipe Research Institute of Baoji Petroleum Steel Pipe Co., Ltd., Baoji 721008, Shaanxi, China
关键词:
连续油管刺漏失效机械损伤
Keywords:
coiled tubing leakage failure mechanical damage
分类号:
TE973
DOI:
10.19291/j.cnki.1001-3938.2020.03.009
文献标志码:
B
摘要:
为了探寻连续油管刺漏失效的原因,以某油田110 ksi钢级Φ50.8 mm×5.2 mm连续油管刺漏样品为研究对象,进行了微观组织分析、化学成分分析、力学性能试验、金相检验和断口分析。结果显示,失效连续油管的化学成分、拉伸性能、硬度检验结果等均符合API SPEC 5ST的要求,夹杂物等级较低,金相组织为铁素体+珠光体+粒状贝氏,组织均匀,无异常。分析指出,刺漏失效是连续油管在使用过程中,机械损伤和疲劳循环载荷共同作用的结果;油田现场应加强作业过程的管理和监控,避免因操作不当造成连续油管损伤,是防止连续油管失效,提高连续油管使用寿命的关键。
Abstract:
In order to explore the causes of the failure of the coiled tubing leakage, taking coiled tubing leakage samples with 110 ksi grade steel Φ50.8 mm×5.2 mm in certain oilfield as the research object, the microstructure, chemical composition analysis, mechanical property test, metallographic examination and fracture analysis have been carried on it. The results showed that the chemical composition, tensile properties and hardness test results of the failed coiled tubing all met the requirements of API SPEC 5ST. The inclusion level was low. The microstructure was ferritic+pearlitic+granular bainite. Leakage failure is the result of the mechanical damage and fatigue cyclic loading of the coiled tubing. It is the key to prevent the coiled tubing failure and improve the service life of the coiled tubing that the management and monitoring of the operation process should be strengthened to avoid the coiled tubing damage caused by the improper operation.

参考文献/References:

[1] 贺会群. 连续油管技术与装备发展综述[J]. 石油机械,2006,34(1):1-6.
[2] 苏新亮,李根,沈忠厚,等. 连续油管钻进技术研究与应用进展[J]. 天然气工业,2008,28(8):55-57.
[3] 梁根选,金时麟 编译. 连续油管下井作业技术与设备[J]. 焊管,2011,34(10):72-77.
[4] 秦跃平,张佃平. 连续油管在油田洗井作业中的应用[J]. 焊管,2011,34(9):54-56.
[5] 赵广慧,梁政. 连续油管力学性能研究进展[J]. 钻采工艺,2008,31(4):97-101.
[6] 李宗田. 连续油管技术手册[M]. 北京:石油工业出版社,2003.
[7] 毕宗岳,井晓天,金时麟,等. 连续油管性能研究及产品开发[J]. 石油矿场机械,2010,39(6):16-20.
[8] 周兆明,万夫,李伟勤,等. 连续油管检测技术综述[J]. 石油矿场机械,2011,40(4):9-12.
[9] 孙智,江利,应鹏展. 失效分析基础与应用[M]. 北京:机械工业出版社,2003.
[10] 刘瑞堂. 机械零件失效分析[M]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2003.
[11] 鲜宁,姜放,荣明,等. 连续油管在酸性环境下的腐蚀与防护及其研究进展[J]. 天然气工业,2011,31(4):113-116.
[12] 王优强,张嗣伟,方爱国. 连续油管的失效形式与原因概述[J]. 石油矿场机械,1999,28(4):15-18.
[13] 李鸿斌,毕宗岳,鲜林云,等. Φ38.1 mm连续油管穿孔失效分析[J]. 焊管,2017,40(7):55-59.
[14] 梁辰,邓福成,李惠子,等. 抽油杆柱疲劳断裂失效分析[J]. 石油矿场机械,2013,42(4):71-74.
[15] 李斌. 连续油管失效机理及原因分析[J]. 石油机械,2007,35(12):73-76.

相似文献/References:

[1]周建宏,石 凯,卢雪峰,等.国产CT80级连续油管用钢带对接焊焊接方法探讨[J].焊管,2009,32(5):25.[doi:1001-3938(2009)05-0025-03]
 ZHOU Jian-hong,SHI Kai,LU Xue-feng,et al.Discussion on Strip Butt-welding Method of CT80 Grade Coiled Tubing Made in China[J].,2009,32(3):25.[doi:1001-3938(2009)05-0025-03]
[2]王文武,李继红,赵鹏康,等.连续油管环焊温度场及残余应力场数值分析[J].焊管,2011,34(3):18.
[3]秦跃平,张佃平.连续油管在油田洗井作业中的应用[J].焊管,2011,34(9):53.
[4]梁根选,金时麟 编译.连续油管下井作业技术与设备[J].焊管,2011,34(10):72.[doi:1001-3938(2011)10-0072-06]
 Edited and Translated by LIANG Gen-xuan,JIN Shi-lin.Coiled Tubing Technology and Equipment[J].,2011,34(3):72.[doi:1001-3938(2011)10-0072-06]
[5]李 琳,李继红,余 晗,等.连续油管TIG焊焊接接头最薄弱区工艺-性能神经网络预测模型[J].焊管,2012,35(1):5.[doi:1001-3938(2012)01-0005-03]
 LI Lin,LI Ji-hong,YU Han,et al.The Neural Network Prediction Model of Process-property in the Weakest Area of Coiled Tubing TIG Welded Joint[J].,2012,35(3):5.[doi:1001-3938(2012)01-0005-03]
[6]罗 鹏,秦跃平,陈 锐,等.体积压裂与速度管柱排液复合技术的应用[J].焊管,2012,35(1):29.[doi:1001-3938(2012)01-0029-04]
 LUO Peng,QIN Yue-ping,CHEN Rui,et al.Application of Volume Fracturing and Velocity String Discharging Fluid Composite Technology[J].,2012,35(3):29.[doi:1001-3938(2012)01-0029-04]
[7]李继红,李 琳,赵鹏康,等.连续油管直缝高频焊热影响区最薄弱区硬度的神经网络预测[J].焊管,2012,35(7):5.[doi:1001-3938(2012)07-0005-04]
 LI Ji-hong,LI Lin,ZHAO Peng-kang,et al.The Neural Network Prediction of Hardness in the Weakest Area of Coiled Tubing in HFW HAZ[J].,2012,35(3):5.[doi:1001-3938(2012)07-0005-04]
[8]毕宗岳.连续油管及其应用技术进展[J].焊管,2012,35(9):5.[doi:1001-3938(2012)09-0005-08]
 BI Zongyue.Coiled Tubing (CT) and Its Application Technology Development[J].,2012,35(3):5.[doi:1001-3938(2012)09-0005-08]
[9]冀亚锋,张 宏,毕宗岳,等.连续油管材料临界CTOD值计算方法研究[J].焊管,2012,35(11):5.[doi:001-3938(2012)11-0005-04]
 JI Yafeng,ZHANG Hong,BI Zongyue,et al.Research on a New Method for Calculating Critical CTOD Value of Coiled Tubing Material[J].,2012,35(3):5.[doi:001-3938(2012)11-0005-04]
[10]王新强,鲁明春,包俊清,等.连续油管氮气泡沫冲砂工艺在涩北气田的成功应用[J].焊管,2013,36(5):38.[doi:1001-3938(2013)05-0038-03]
 WANG Xinqiang,LU Mingchun,BAO Junqing,et al.Successful Application of Coiled Tubing Nitrogen Foam Sand Flushing Technology in China Sebei Gas Field[J].,2013,36(3):38.[doi:1001-3938(2013)05-0038-03]

备注/Memo

备注/Memo:

收稿日期:2019-05-06

基金项目: 国家科技重大专项课题“大型油气田及煤层气开发”(项目编号201605023-006ZX)。
作者简介:乔凌云(1970—),女,本科,高级工程师,主要从事石油管材检测及失效分析。

更新日期/Last Update: 2020-04-17