[1]王 军,赵 勇,等.超级13Cr油管残余应力研究[J].焊管,2018,41(4):41-45,50.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2018.04.009]
 WANG Jun,ZHAO Yong,LI Chao,et al.Research on Residual Stress of Super 13Cr Tubing[J].,2018,41(4):41-45,50.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2018.04.009]
点击复制

超级13Cr油管残余应力研究()
分享到:

《焊管》[ISSN:1001-3938/CN:61-1160/TE]

卷:
41
期数:
2018年第4期
页码:
41-45,50
栏目:
工艺与设备
出版日期:
2018-04-28

文章信息/Info

Title:
Research on Residual Stress of Super 13Cr Tubing
文章编号:
10.19291/j.cnki.1001-3938.2018.04.009
作者:
王 军1赵 勇2 3李 超2 3
1. 西安三维应力工程技术有限公司, 西安 710061;
2. 国家石油天然气管材工程技术研究中心, 陕西 宝鸡 721008;
3. 宝鸡石油钢管有限责任公司 钢管研究院, 陕西 宝鸡 721008
Author(s):
WANG Jun1   ZHAO Yong2 3  LI Chao2 3
1. Xi’an Serv Stress Engineering Technology Co., Ltd., Xi’an 710061, China;
2. Chinese National Engineering Technology Research Center for Petroleum and Natural Gas Tubular Goods, Baoji 721008, Shaanxi, China;
3. Steel Pipe Research Institute of Baoji Petroleum Steel Pipe Co., Ltd., Baoji 721008, Shaanxi, China
关键词:
超级13Cr油管残余应力矫直热时效
Keywords:
super 13Cr tubing residual stress straightening thermal ageing
分类号:
TG142.71
DOI:
10.19291/j.cnki.1001-3938.2018.04.009
文献标志码:
B
摘要:
为了保证超级13Cr不锈钢油管在油田开发中的应用,分析了残余应力对超级13Cr不锈钢油管的危害,从油管生产工艺角度研究了油管残余应力的主要来源,并提出了残余应力的消除方法。研究表明,残余应力增大了超级13Cr不锈钢油管的应力腐蚀风险,降低了油管实际承载能力、冲击韧性和丝扣精度;回火后油管冷却、矫直、表面清理和丝扣加工等工序是油管产生残余应力的主要来源。根据研究结果,提出可以采用热时效、振动时效等方法消除油管残余应力,并建议在超级13Cr不锈钢油管订货技术条件中增加残余应力工艺评定的要求。
Abstract:
In order to ensure the application of super 13Cr stainless steel tubing in oil field development, the hazards of residual stress on super 13Cr stainless steel tubing were introduced. From the production process of the super 13Cr stainless steel tubing, the main source of residual stress in the tubing was analyzed, and the elimination method of residual stress was proposed. The results indicate that the residual stress increases the risk of stress corrosion of super 13Cr stainless steel tubing and reduces the actual carrying capacity of the tubing, impact toughness, and precision of the screw thread. The production processes of cooling, straightening, surface cleaning and thread processing operations after tempering are the main source of residual stress for tubing, and thermal aging and vibration aging are proposed to eliminate the residual stress of the tubing. Finally, the requirements for the process assessment of residual stress should be added in the ordering technology of super 13Cr stainless steel tubing.

参考文献/References:

[1] 朱培珂, 闫伟, 李令东,等. 油管钢在模拟超临界CO2中耐蚀特性的研究[J]. 表面技术, 2016, 45(12): 167-173.
[2] 常随成. “三超”气井环境下典型油管的腐蚀行为研究[D]. 西安: 西安石油大学, 2014.
[3] 张炜强, 郑华安, 李勇怀.南海西部某油井13Cr油管失效分析[J]. 石油化工腐蚀与防护, 2017, 34(5): 47-51.
[4] 谢俊峰, 陈博, 常泽亮, 等. 某气井13Cr油管腐蚀失效分析[J]. 全面腐蚀控制, 2016, 30(3): 58-61.
[5] 吕拴录, 李元斌, 王振彪, 等. 某高压气井13Cr油管柱泄漏和腐蚀原因分析[J]. 腐蚀与防护, 2010, 31(11): 902-904.
[6] 毛学强, 杨敬武, 武俊, 等. 西部“三超”气井环境中超级13Cr钢的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护, 2013, 34(9): 848-851.
[7] 刘艳朝. 超高压高温油井中超级13Cr油管材料的耐蚀性[D]. 西安: 西安石油大学, 2012.
[8] 姚小飞, 谢发勤, 吴向清, 等. Cl-浓度对超级13Cr油管钢应力腐蚀开裂行为的影响[J].材料导报, 2012, 26(18): 38-41.
[9] 姚小飞, 谢发勤, 吴向清, 等. 超级13Cr钢在不同温度NaCl溶液中的膜层电特性与腐蚀行为[J]. 中国表面工程, 2012, 25(5): 73-78.
[10] 王峰, 韦春艳,黄天杰,等. H2S分压对13Cr不锈钢在CO2注气井环空环境中应力腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2014, 34(1): 46-52.
[11] 李连进, 王惠斌. 无缝钢管的矫直残余应力与压下量和温度的关系研究[J]. 钢管, 2009, 38(4): 18-21.
[12] 黄小青. 钢管空拔成型的数值模拟及周向残余应力分析[D]. 长沙: 中南大学, 2013.
[13] 王诗鹏. 钢管残余应力分析计算[J]. 焊管, 2012, 35(5): 58-61.
[14] 刘纪源. 高强塑积无缝钢管的开发与应用研究[D]. 沈阳: 东北大学, 2014.
[15] 王国庆,  贾宝全,  张智超. 热处理消除Q235钢焊接残余应力机理的研究[J]. 焊接技术, 2011, 40(10): 56-57.
[16] 周阳. P110级石油套管水空交替淬火工艺及其数值模拟研究[D]. 衡阳: 南华大学, 2014.
[17] 程先华, 吴炬, 徐勇. 钢管压扁矫正过程的计算机模拟[J]. 上海交通大学学报, 2004(9): 1453-1455.
[18] 徐勇, 程先华. 钢管压扁矫正残余应力分析[J]. 上海交通大学学报, 2003(10): 1526-1528.
[19] 张铁浩, 王洋, 方喜风, 等.残余应力检测与消除方法的研究现状及发展[J]. 精密成形工程, 2017, 9(5):   122-127.
[20] 张根保, 张坤能. 残余应力消除技术[J]. 制造技术与机床, 2015(4):  6-11.
[21] 胡云卿, 万海涛. 残余应力消除方法研究[J]. 科技广场, 2011(4): 188-190.
[22] 潘龙. 脉冲电流法调控碳钢残余应力的机理及相关实验研究[D]. 杭州:  浙江大学,  2016.
[23] 张华夏. 激光冲击波调控熔覆层组织/应力状态的基础研究[D]. 镇江: 江苏大学, 2016.
[24] 王铃声, 叶肖鑫, 刘涛,等. 电脉冲辅助超声冲击技术对焊缝残余应力及显微硬度的影响[J].材料导报,2015, 29(18): 71-76.
[25] 杨铭伟, 王时英.超声振动时效机理分析及试验研究[J]. 中国农机化学报, 2016, 37(2): 70-74.

相似文献/References:

[1]蔡晓闻,高连新.我国油套管特殊螺纹接头的发展现状[J].焊管,2008,31(4):41.
 CAI Xiao-wen,GAO Lian-xin.Current Development Situation of the Special Thread Connection for Tubing/Casing[J].,2008,31(4):41.
[2]白 鹤,何石磊,党 涛,等.我国油套管特殊螺纹接头研究现状分析[J].焊管,2011,34(11):30.[doi:1001-3938(2011)11-0030-05]
 BAI He,HE Shi-lei,DANG Tao,et al.The Analysis of Research Status on China Domestic Tubing and Casing Premium Connection[J].,2011,34(4):30.[doi:1001-3938(2011)11-0030-05]
[3]王 军,毕宗岳,张劲楠,等.油套管腐蚀与防护技术发展现状[J].焊管,2013,36(7):57.[doi:1001-3938(2013)07-0057-06]
 WANG Jun,BI Zongyue,ZHANG Jinnan,et al.Current Status of Casing /Tubing Corrosion and Protection Technology[J].,2013,36(4):57.[doi:1001-3938(2013)07-0057-06]
[4]任永峰,等.J55 HFW油管洛河水腐蚀试验研究■[J].焊管,2015,38(12):18.[doi:1001-3938(2015)12-0018-05]
 REN Yongfeng,HUANG Xiaohui,et al.J55 HFW Oil Pipe Luohe Water Corrosion Test Research[J].,2015,38(4):18.[doi:1001-3938(2015)12-0018-05]
[5]张朋举,魏晓娟,张永红,等.摩擦焊接及形变热处理技术在外加厚油管修复中的应用[J].焊管,2015,38(12):58.[doi:1001-3938(2015)12-0058-05]
 ZHANG Pengju,WEI Xiaojuan,ZHANG Yonghong,et al.Application of Friction Welding and Thermal-mechanical Treatment Technology in the External Upset Tubing Repairing[J].,2015,38(4):58.[doi:1001-3938(2015)12-0058-05]
[6]吕永鹏,胡德英,冯秦军,等.外加厚油管加厚端常见缺陷及预防措施[J].焊管,2016,39(11):64.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2016.11.016]
 LYU Yongpeng,HU Deying,FENG Qingjun,et al.Common Defects of External-upset Tubing Upset Tubing End and Preventive Measures[J].,2016,39(4):64.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2016.11.016]
[7]苑清英,等.油管多项失效典型案例分析[J].焊管,2016,39(12):55.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2016.12.013]
 YUAN Qingying,TIAN Xiaojiang,et al. Typical Case Analysis on Multiterm Failure of Tubing[J].,2016,39(4):55.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2016.12.013]
[8]吴 丹.无接箍式双台肩油管接头结构设计与分析[J].焊管,2017,40(8):36.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2017.08.007]
 WU Dan.Structure Design and Analysis for No-coupling Type Double Shoulder Tubing Joint[J].,2017,40(4):36.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2017.08.007]
[9]李 群,李 鹏,杨宏利,等.C110油管残余应力测试方法研究[J].焊管,2018,41(2):7.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2018.02.002]
 LI Qun,LI Peng,YANG Hongli,et al.Study on Residual Stress Test Method of C110 Tubing[J].,2018,41(4):7.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2018.02.002]
[10]常泽亮,李丹平,赵密锋,等.某气井超级13Cr完井管柱腐蚀及开裂原因分析[J].焊管,2018,41(7):14.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2018.07.003]
 CHANG Zeliang,LI Danping,ZHAO Mifeng,et al.Analysis Corrosion and Cracking in a Gas Well of Super 13Cr Completion Tubing Strings[J].,2018,41(4):14.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2018.07.003]

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期: 2018-01-10
作者简介:王 军(1981—), 男, 汉族, 硕士, 高工,现从事油井管失效分析工作, 发表论文20余篇。
更新日期/Last Update: 2018-05-28