[1]常永乐,等.X100螺旋埋弧焊管反弯断裂失效分析[J].焊管,2016,39(6):53-57.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2016.06.012]
 CHANG Yongle,HUANG Xiaohui,et al.Analysis of Root Bend Fracture Failure for X100 SAWH Pipe[J].,2016,39(6):53-57.[doi:10.19291/j.cnki.1001-3938.2016.06.012]
点击复制

X100螺旋埋弧焊管反弯断裂失效分析
分享到:

《焊管》[ISSN:1001-3938/CN:61-1160/TE]

卷:
39
期数:
2016年第6期
页码:
53-57
栏目:
经验交流
出版日期:
2016-06-28

文章信息/Info

Title:
Analysis of Root Bend Fracture Failure for X100 SAWH Pipe
文章编号:
10.19291/j.cnki.1001-3938.2016.06.012
作者:
常永乐1 3黄晓辉2 3权 勇3
1. 西安石油大学 材料科学与工程学院, 西安 710065;
2. 国家石油天然气管材工程技术研究中心, 陕西 宝鸡721008;
3. 宝鸡石油钢管有限责任公司, 陕西 宝鸡 721008
Author(s):
CHANG Yongle1 3 HUANG Xiaohui2 3 QUAN Yong3
1. School of Materials Science and Engineering, Xi’an Shiyou University, Xi’an 710065, China;
2. Chinese National Engineering Research Center for Petroleum and Natural Gas Tubular Goods, Baoji 721008, Shaanxi, China;
3. Baoji Petroleum Steel Pipe Co., Ltd., Baoji 721008, Shaanxi, China
关键词:
螺旋埋弧焊管X100管线钢弯曲试验断裂失效
Keywords:
SAWH pipe X100 pipeline steel guide bending test fracture failure
分类号:
TG115.5
DOI:
10.19291/j.cnki.1001-3938.2016.06.012
文献标志码:
A
摘要:
针对X100高钢级Φ1 219 mm×14.8 mm螺旋埋弧焊管试制过程中易出现的反弯不合格问题,借助金相显微镜、扫描电镜及能谱仪等试验手段,对3种典型反弯开裂试样失效原因进行了起裂断口形貌分析。研究结果表明:反弯失效主要起裂于热影响区、熔合区及焊缝,主要原因是由于焊接接头起裂部位出现异常粗大的M/A组织、夹杂和气孔等焊接缺陷,成为诱发断裂的裂纹源,导致反弯开裂。
Abstract:
Aiming at the unqualified root bend problem that occurred in trial production of X100 grade Φ1 219 mm×14.8 mm SAWH pipe, the fracture failure reason of three typical cracked specimens was carried out by the methods of metallographic microscope, scanning electron microscope and energy spectrometer tests. The results showed that the root bend failure mainly generate in heat affected zone, the weld fusion line area and the weld fusion line, the main reason is the abnormal massive M/A structure in crack initiation position of welded joint, as well as some welding defects, including inclusions, pores and so on, become the crack source induced fracture, leading to root bend and cracking.

参考文献/References:

[1] 吉玲康,吴敬梓. 高强度管线管标准和规范的进展[J].    石油管工程,2007,13(2):48-62.
[2] 吉玲康,李鹤林,冯耀荣,等. 高钢级管线钢管应用技术的发展及方向[J]. 石油管工程,2007, 13(5):1-11.
[3] 郑磊,傅俊岩. 高等级管线钢的发展现状[J]. 钢铁,2006,41(10):1-10.
[4] 王晓香. 我国焊管业的现状及发展方向[J]. 钢管,2007, 36(6):12-18.
[5] 龚桂仙,陈士华,张萍. Q235热轧钢板冷弯裂纹分析[J].武钢技术,2005(2):10-12.
[6] 严军山. 20钢无缝管冷弯断裂原因分析[J]. 四川冶金,2008,30(1):13-15.
[7] 朱伏先,赵乾,王纯亮,等. 消除20钢无缝管冷弯成型角裂的预处理工艺试验[J]. 钢管,2007(1):21-25.
[8] 杜伟,荆松龙,李云龙,等. X70钢直缝埋弧焊管导向弯曲开裂的原因[J]. 机械工程材料,2012,36(10):97-100.
[9] 管庆刚,闵凡启,赵修领. 带钢冷弯不合格的原因分析与控制[J]. 山东冶金,2004(2):48-51.
[10] 柴锋,杨才福,张永权,等. 粒状贝氏体对超低碳含铜时效钢粗晶热影响区冲击韧性的影响[J]. 钢铁研究学报,2005,17(1):42-46.
[11] 荆洪阳,霍立兴,张玉凤,等. 马氏体下奥氏体组元形态对高强钢焊接热影响区韧性的影响[J]. 机械工程学报,1995,31(6):102-106.
[12] 胡猛,韩飞,李茜,等. 高强钢动态力学性能及断裂行为研究[J]. 锻压技术,2012(6):116-121.
[13] 申少华,刘国林,方克明,等. 硅酸盐夹杂对中板冷弯性能的影响[J]. 钢铁研究,2005(5):45-47.
[14] 尤其仲,朱高萍,陈英俊. SS400钢板冷弯裂纹分析[J]. 物理测试,2000(6):40-42.
[15] 黄恺. 焊接热影响区的软化与钻杆用钢的选择[J]. 钢管技术,1986(4):10-14.
[16] 李明贤,王刚,苏富国,等. Q345B热轧钢带冷弯断裂成因及解决方法[J]. 物理测试,2010(5):42-46.
[17] 王立君,余德河,孙永喜,等. 船用锚链钢M20Mn冷弯断裂原因分析[J]. 山东冶金,2004(1):49-52.

相似文献/References:

[1]胡德虎,赵 炜,牛 辉,等.螺旋埋弧焊管双丝高速焊工艺参数的优化[J].焊管,2007,30(4):69.[doi:1001-3938(2007)04-0069-03]
 HU De-hu,ZHAO Wei,NIU Hui,et al.Process Parameters Optimization of High Speed Welding with Double Wires for Spiral Submerged Arc Welded Pipe[J].,2007,30(6):69.[doi:1001-3938(2007)04-0069-03]
[2]杨 志 孝.一种简单实用的螺旋埋弧焊管内焊清渣机[J].焊管,2007,30(5):63.[doi:1001-3938(2007)05-0063-03]
 YANG Zhi-xiao.New & Practical Welding Slag Cleaning Unit for Inside Welding of Helical Submerged Arc Welding Pipe[J].,2007,30(6):63.[doi:1001-3938(2007)05-0063-03]
[3]毕宗岳,王海博,王高峰.螺旋埋弧焊管焊缝形貌优化研究[J].焊管,2008,31(2):14.[doi:1001-3938(2008)02-0014-05]
 BI Zong-yue,WANG Hai-bo,WANG Gao-feng.Optimization Research on Weld Profile of Spiral Submerged Arc Welded Pipe[J].,2008,31(6):14.[doi:1001-3938(2008)02-0014-05]
[4]李必文,杨春雨,王树人,等.带钢边缘加工工艺的改进——双铣边替代剪边[J].焊管,2008,31(2):63.[doi:1001-3938(2008)02-0063-04]
 LI Bi-wen,YANG Chun-yu,WANG Shu-ren,et al.Improvement of Machining Process for Strip Edges-replacing Edges Cutting with Double Milling[J].,2008,31(6):63.[doi:1001-3938(2008)02-0063-04]
[5]秦跃平.前摆式螺旋埋弧焊管机组内焊缝裂纹产生原因分析[J].焊管,2008,31(4):62.[doi:1001-3938(2008)04-0062-02]
 QIN Yue-ping.Analysis on Reason of Inside Weld Crack of Front Swing SSAW Pipe Units[J].,2008,31(6):62.[doi:1001-3938(2008)04-0062-02]
[6]林春明,徐泽旋,朱文闯,等.螺旋埋弧焊管焊缝中链状气孔的判定[J].焊管,2008,31(4):69.[doi:1001-3938(2008)04-0069-03]
 LIN Chun-ming,XU Ze-xuan,ZHU Wen-chuang,et al.Verification to Chain Porosity in Weld of SSAW Pipe[J].,2008,31(6):69.[doi:1001-3938(2008)04-0069-03]
[7]李为卫,王亚龙,李 洋,等.小批量试制X80级板卷及焊管的拉伸性能分析[J].焊管,2008,31(5):16.[doi:1001-3938(2008)05-0016-04]
 LI Wei-wei,WANG Ya-long,LI Yang,et al.Analysis on Tensile Properties of Small Batch Trial-produced X80 Grade Steel Coil and Welded Pipe[J].,2008,31(6):16.[doi:1001-3938(2008)05-0016-04]
[8]宗 波,王树人,王铁民,等.国产X80级螺旋埋弧焊管的试制[J].焊管,2008,31(6):39.[doi:1001-3938(2008)06-0039〖KG-*2〗-04]
 ZONG Bo,WANG Shu-ren,WANG Tie-min,et al.Trial Production of X80 Grade Helically Submerged Arc Welded Pipe in China[J].,2008,31(6):39.[doi:1001-3938(2008)06-0039〖KG-*2〗-04]
[9]陈小康,张毅.螺旋埋弧焊管生产过程卷板消耗定额编制方法及应用[J].焊管,2009,32(5):70.[doi:1001-3938(2009)05-0070-03]
 CHEN Xiao-kang,ZHANG Yi.Formulate Steel Coil Consumption Quota Method During SSAW Pipe Production and Its Application[J].,2009,32(6):70.[doi:1001-3938(2009)05-0070-03]
[10]孟德强,宁月,徐辉.螺旋埋弧焊管常见焊接裂纹的分析[J].焊管,2009,32(7):58.[doi:1001-3938(2009)07-0058-04]
 MENG De-qiang,NING Yue,XU Hui.Analysis on Common Welding Crack of SSAW Pipe[J].,2009,32(6):58.[doi:1001-3938(2009)07-0058-04]

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期: 2016-04-12
作者简介: 常永乐(1984—), 男, 工程师, 西安石油大学材料科学与工程专业在读硕士研究生, 主要从事SSAW钢管质量管理工作, 研究方向为SSAW钢管的工艺控制与技术管理工作。
更新日期/Last Update: